日前,陜西延長中煤榆林能源化工有限公司甲醇聯(lián)合一線裝置第二爐合成催化劑累計生產甲醇超800萬噸,遠高于第一爐催化劑生產甲醇626.4萬噸的運行紀錄。基于“碳氫互補”的工藝優(yōu)勢,第二爐合成催化劑已累計運行47個月,超出設計壽命11個月,按照設計運行周期計算,可節(jié)省催化劑采購成本近1500萬元。這一運行成果已大幅領先于國內同類大甲醇裝置,為該公司“大系統(tǒng)”裝置長周期穩(wěn)定運行提供了保障。
據(jù)榆能化公司甲醇中心負責人介紹,自2018年7月份更換第二爐催化劑以來,合成裝置技術人員在總結運行經驗的基礎上,狠抓崗位技術能力提升。特別是在催化劑進入運行末期以來,該裝置相關人員以“三比三提升”活動為契機,每月收集催化劑運行數(shù)據(jù),對照專利商分析報告,通過不斷調整氫碳比、床層溫度和反應氣體組分等措施,持續(xù)優(yōu)化生產運行指標,保障裝置穩(wěn)定運行,實現(xiàn)了甲醇穩(wěn)產高產。
截至發(fā)稿時,甲醇聯(lián)合一線裝置第二爐合成催化劑累計生產甲醇已達804.9萬噸。該裝置負責人表示,穩(wěn)定高效運行就是效益,在后期運行中,裝置將繼續(xù)加強催化劑活性與產量的跟蹤分析,持續(xù)優(yōu)化工藝運行參數(shù),保持裝置長周期穩(wěn)定運行,爭取甲醇總產量實現(xiàn)新突破,為“穩(wěn)增長”創(chuàng)效益多做貢獻。